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Novae

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  1. Richtige ID für das Display im quellcode verwendet?
  2. hmm das is ne idee. danke ^^ dann muss ich nur ne spannung auf die "andere Seite" des relais mit anlegen. dafür kann ich ja die 5v von dem Step down verwenden. mal sehen ob das relais funktioniert wenn die Spannung instabil wird.
  3. hmm der schalter ist aussen fest angebracht... ebenso wie der 2 Adrige klingeldraht... Wäre halt erstmal interessant zu wissen ob der Digital IN nun mit Wechselstrom klar kommt oder nicht ^^ Zusammenfassung: ein Klingelstromtrafo (8V1A Wechselstrom) beliefert die emagnetklingel mit Wechselstrom (14v ohne Last) Die Spannung bricht ein beim klingeln (gemessener Abfall auf ~0,5V bzw messfehler/nicht messbar wegen instabil) Stromversorgung für den Stack wird von mir jetze Separat realisert. Frage bleibt wie man das Klingelsignal abgreifen kann. Umbau am Klingelknopf und klingeldraht nicht möglich. Meine überlegungen sind aktuell noch: Abgreifen des Magnetfeldes der Klingelspule Digital IN mit Gleichrichter Paralel zu schalten und den Spannungabfall/fluss als Event zu verwenden. Noch andere ideen?
  4. dann würde die Klingel aber abhängig werden vom Computer :-/
  5. hat sich eh erledigt mit der Spannung.... Multimeter geht von 14,8V auf ~0,5V schwankend runter wenn ich klingel... Also absolut instabil und ungleichmäßig... Also wird das nix mit der Stromversorgung (die Lichtbögen an der klingel sehen toll aus xD) Bleibt die Frage ob das Digital IN das brauchbar auswerten kann? Alternativ würde ich nen Voltage Current verwenden. nicht verpolungssicher... ok hat sich auch erledigt Edit: in der Doku steht: Das Industrial Digital In 4 ist verpolungsgeschützt. Sollte also an Wechselstrom wenigstens das "schwanken" der spannung registrieren. und von High auf Low springen wenn jemand klingelt?
  6. uhhm das Stepdown hat doch extra eine +pol Markierung am Stromanschluss? Deswegen bin ich von DC ausgegangen. Wenn das natürlich mit Wechselstrom auch geht wäre das natürlich einfacher. Nach angaben im Netz ist das 8V das Minimum was der Klingeltrafo liefert. Aber "Versuch macht kluch" ich mess das mal.
  7. Danke für die Antwort aber: Verdammt -.-" http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/10688 das Ding ist aktuell die Stromversorgung der Klingel. grade nachgeschaut das Ding gibt AC aus -.-" (hatte nurnoch die Volt im Kopf... naja und die Ampere waren auch falsch *lalala* Sry ^^) Ich war der meinung das ne klingel mit DC läuft... naja wohl nicht alle... da kann ich keinen Stack anschließen.... Also doch separate Stromversorgung basteln... Dann fällt das auch weg mit den evtl. auftretenden Stromproblemen für den Stack (wenigstens etwas positives) Kommt der Digital IN mit AC klar oder muss ich mir zu abgreifen was anderes ausdenken? (gleichrichter von den Digital IN) *grml grml grml*
  8. *grübel* *wühl* *such* aaaah gefunden!!! http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2035.0.html wobei ne doch nicht... also für deine Anforderungen bräuchte der Brick ja schonmal: Netzwerk, Strom, Prozessor, RAM, SD Slot Das alles auf einem brick unterzu bringen ist schon extrem sportlich. Hier im Forum stand mal was wegen den Netzwerk Master Extensions und den Platzproblemen (Bauhöhe). Dazu dann noch einen (ARM?) Prozessor und den ganzen anderen Krempel der zum Basisbetrieb benötigt wird phew... Brickober + unterseite vllt aber dann fällt der wieder aus der norm... ich denke mal das es einfacher und kostengünstiger ist einfach einen Raspberry oder andere Einplatinen Computer zu nehmen... Is halt irgendwie nicht so einfach umzusetzen ^^
  9. Moin, ich will mir eine Klingelüberwachung basteln. Nun aber nochmal zur Sicherheit ob das wie ich es anschließen will überhaupt funktionieren kann... Bitte einfach einmal in den Anhang schauen und mir sagen ob dat funzen sollte oder nicht ^^ Und was ich noch überlege ob das mit dem PowerSupply auf der selben Phase funktioniert oder ob die Klingel zuviel A ziehen wird das der Stack nicht mehr Strom bekommt... die Klingel ist eine ganz einfache alte Klingel nach dem Prinzip http://www.zum.de/dwu/depotan/apem107.htm Ansonsten muss ich eine weitere Stromversorgung für den Stack irgendwo abgreifen. Oder ich mach mir schonwieder zu viele Gedanken ^^ Grüße Novae
  10. hab noch nicht getestet wie warm der unter last wird. eventuell werde ich einfach einen Minilüfter über den 5v Ausgang des Stepdown mit einbauen. dass müsste dann auch für den DC Brick mit reichen ^^ mehr als der eine DC brick kommt eigentlich nicht mit in den Stack es soll halt nur der DC per wlan steuerbar sein.. Danke für die Antwort
  11. Hi, ich hab hier folgende sachen "rumliegen" WLAN-Extension DC-Brick Masterbrick Step-Down Power Supply an dem Step-Down ist ein DC Netzteil mit 24V und 5A angeschlossen am DC-Brick ein 24V-DC Motor mit 2,8A Aufnahme Wenn ich den Motor nun auf voller Drehzahl laufen lasse (ohne Last) zeigt er im Viewer ~700mAh Aufnahme an. Also alles im grünem Bereich. Aber der ganze Stack wird nach kurzer Zeit schon Handwarm. Hab jetzt noch keinen längeren Lauftest gemacht. Aber unter Last kann der Motor bis zu 2,8A ziehen und da mach ich mir dann doch Sorgen, das die erstmal durch den ganzen Stack müssen. Hält der Stack das ohne Probleme aus? oder sollte ich die 24V Splitten und den DC-Brick noch einmal Direkt ansteurn damit die 2,8A nur im DC Brick unterwegs sind und nicht erst durch den Master nach oben geschleust werden? Oder mach ich mir da zu viele Gedanken? In der Doku steht ja auch bis zu 5A Durchleitung dowm Step-Down ps. Ich will halt nur sichergehen das nix passiert ^^ Grüße Novae
  12. is der passus der neue? falls der neu ist sollte der jetze ausreichen falls nein, reicht der der mmn eigentlich aus ^^ oder man packt nochmal eine "Bemerkung" mit rein: Wenn man mehrere Bricks über einen Master ansteuern will muss dieser als unterster Brick angeschlossen und auch nur dieser über USB mit dem Computer verbunden sein. o.ä. dann fällt das besser ins Auge. Grüße
  13. Unten muss der Masterbrick sein. Der Servo Brick hat keinen Code/Chip um als Master zu Arbeiten. Ethernetext | | Servo brick---+BrickletC---+BrickletD | | USB1--Masterbrick---+BrickletA---+BrickletB das einzige was noch unter dem Master sein darf ist entweder nen anderer Master (dann ist der obere master nur ein bricklet adapter) oder der StepDown power supply alles andere muss über dem master sein bei dir sind es 2 Stapel weil du ja auch beide per USB angesteuert hast und dann auch der Master den Servobrick unter sich nicht erkennt
  14. http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/GPS_Bricklet_Python.html#gps-bricklet-python-examples im codebeispiel wird es auch erst "danach" umgerechnet coords = gps.get_coordinates() print('Latitude: ' + str(coords.latitude/1000000.0) + '° ' + coords.ns) print('Longitude: ' + str(coords.longitude/1000000.0) + '° ' + coords.ew) aber das der zurückgegebene wert automatisch vor dem verlassen des bricks umgewandelt wird find ich nicht. aber vllt hilf dir das ja schon weiter die coords.ns und coords.ew dürften das MM.MMMM' sein. Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege ich mach das grade ausm kopf ^^
  15. Hi, hab den Fehler gefunden.... Wenn ich aus IDLE (pythonw.exe) herraus die scripte starten bekomme ich keinen Callback als Print zurück. Wenn ich die .py mit einem doppelklick(python.exe) starte geht alles.... da ich gestern nur über IDLE gearbeitet hatte ist mir das natürlich nicht aufgefallen... woran das in IDLE liegt weiß ich wiederrum nicht in der komandozeile von python selbst funktioniert alles naja dann halt über IDLE editieren und direkt starten zum testen... EDIT: nochmal fehler gefunden... man muss in IDLE den Stackviewer aktivieren.... dann sieht man die Callbacks Allerdings stürzt pythonw kurz darauf bei mir ab... Also eher ein IDLE statt Tinkerforge Problem ^^ Grüße Novae
  16. das (Master) und das (Poti) funktionierten. das hier (Poti#Callback) ging wiederrum nicht Trotz gleicher UID für den Poti. Das Hello World, glaube ich, funktionierte auch. Prüf ich aber nochmal wenn ich wieder am Laptop bin. Grüße Christian
  17. Hiho, hab heute mal angefangen die Testscripts auf meinem Windows (8.1prev) auszuprobieren um ein Verständniss für die Funktionen zu bekommen. Dabei ist bei mir folgendes Problem aufgetreten: Das Callback Script vom LCD20x4 gibt am ende zurück das keine Buttons gepresst wurden. Und das Callback Script vom Drehpoti gibt mir am Ende, wenn ich eine Taste drücke (zum beenden), nur die Startposition aus (Zwischendurch passiert bei beiden nichts). das Testscript für den "Robusten Anfang" wiederrum funktioniert in dem Sinne das das Button drückem am LCD die Hintergrundbeleuchtung an/aus schaltet.... also da kommt der Interrupt durch. (Temperaturmessung geht aufgrund von fehlendem brick natürlich nicht Firmware ist auf allen Bricks/Bricklets aktuell und der BrickV funktioniert ohne probleme und gibt mir auch alle werte/buttons/positionen zurück.... Die Bricklets snd an einem Master angeschlossen und dieser am Laptop (USB3.0) Installiert hab ich Python 2.7.5 x64 und die Bindings liegen im Unterordner tinkerforge von den Testscripten. easy_install hatte zwar die egg istalliert aber die bindings funktionierten nicht... deswegen liegen die bindings als .py wie in der doku angegeben im tinkerforge ordner (Alles was nicht mit Callback zu tun hat funktioniert auch soweit....) Mach ich vllt irgendwas falsch? Oder hab ich was übersehen? Vllt ists ja auch (noch) ein bug von Win8.1prev..... (die UID der Bricklets hab ich jeweils eingestellt, Port ist Standard und als host Localhost) Grüße Novae
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